Analisa dan Perbaikan Waktu Set-up Pergantian Cetakan dengan Metode Single-Minute Exchange of Dies (SMED) (Studi Kasus: PT. XYZ)

Edi Purnomo, Anindya Rachma Dwicahyani, Zain Lillahulhaq

Abstract

Pada dasarnya, semua perusahaan mengharapkan proses produksi yang efektif dan efisien. Namun demikian, perusahaan yang sudah berjalan dengan sistem terbaikpun, akan merasakan tantangan terkait sistem produktivitas yang tidak sempurna. Pada penelitian ini, dilakukan analisa dan perbaikan waktu setup pada perusahaan manufaktur yang memproduksi mainan plastik. Penelitian dilakukan pada departemen injection moulding. Setelah dilakukan observasi, diketahui bahwa terdapat pemborosan yang terjadi pada aktivitas pergantian cetakan (mold). Dikarenakan tinggi variasi item yang diproduksi, maka proses pergantian cetakan memakan waktu yang cukup lama. Penelitian ini bertujuan untuk menganalisa dan memperbaiki waktu set-up pergantian cetakan menggunakan metode Single-minute Exchange of Dies (SMED), yang merupakan salah satu konsep pada sistem lean manufacturing. Melalui perbaikan yang dilakukan, diharapkan dapat terjadi perbaikan pada proses pergantian cetakan, sehingga dapat berjalan menjadi lebih efektif dan efisien, serta dapat mengendalikan downtime mesin. Hasil yang didapat melalui penelian ini yaitu terjadi penurunan waktu set-up sebesar 33,25% dengan mempersingkat waktu pergantian cetakan (mold) menjadi 276 menit, dari yang sebelumnya membutuhkan waktu 400 menit. Metode ini efektif menekan downtime mesin dan menambah efisensi waktu proses produksi. Dengan demikian, penerapan metode SMED dapat membantu memperbaiki waktu pergantian cetakan pada departemen injection.

Full Text:

PDF

References

J. P. Womack and D. T. Jones, “Lean Thinking—Banish Waste and Create Wealth in your Corporation,” J. Oper. Res. Soc., vol. 48, no. 11, pp. 1148–1148, Dec. 1997, doi: 10.1038/sj.jors.2600967.

S. ram Bavuluri, “Set up time Reduction and Quality Improvement on the Shop floor using different lean and quality tools,” All Theses, May 2012, Accessed: Jan. 04, 2021. [Online]. Available: https://tigerprints.clemson.edu/all_theses/1306.

I. Artikel, “Jurnal SENOPATI,” pp. 41–49, 2019.

Lukmandono, R. Prabowo, and E. Sulistyowati, “Analysis of Total Productive Maintenance (TPM) and Failure Mode and Effect Analysis (FMEA) to improve machine effectiveness: A study on Indonesia’s sugar mills,” IOP Conf. Ser. Mater. Sci. Eng., vol. 885, no. 1, 2020, doi: 10.1088/1757-899X/885/1/012063.

R. Prabowo, “Tibuana Journal of applied Industrial Engineering-University of PGRI Adi Buana p- ISSN 2622-2027 INTEGRATION OF LEAN AND GREEN MANUFACTURING TO SUSTAINABILITY IMPROVING AT PT . TEXTILE JAYA GEMILANG Tibuana Journal of applied Industrial Engineering-Univer,” vol. 2, no. 2, 2019.

Feby Nurhadiyanto and Z. F. Ikatrinasari, “Perbaikan waktu,” vol. 6, no. 1, pp. 1–8, 2006.

R. Soesilo, M. Basuki, and M. J. Hidayat, “Minimasi Waktu Penggantian Cetakan Dengan Pendekatan Lean Manufacture & Single Minute Exchange of Dies ( Smed),” Simp. Nas. RAPI XVII, vol. 1, pp. 89–96, 2018.

Refbacks

  • There are currently no refbacks.